單級單吸離心泵軸承潤滑方式改造
離心泵滾動軸承的光滑主要是減小磨擦功耗,降低磨損率,同時還起到冷卻、防塵、防銹以及吸振等作用。搞好設備光滑是保證設備正常運轉。減少設備磨損,避免設備事故,降低動力耗費,延長修理周期和運用壽命的有效措施。
燒爐循環水系統所運用的離心泵為單級單吸泵,各種技術參數如下:
型號為IS150-125-250,流量200m3/h,揚程20m,軸功率18.5kw,轉速1450r/min。
這類型號的水泵滾動軸承光滑是由30#(冬)或40#(夏)機械光滑油光滑。由于設計緣由動密封走漏十分嚴重,不但形成機油大量糜費,軸承燒壞,而且污染環境,不利于設備的平安運轉及文化消費。在幾年的工作中,為理解決這一問題,屢次停止小改小革。更多常識,請登陸上海萬經泵業,(隔膜泵//wcdcslm.com)
設備構造及軸承光滑表示圖,如圖1。
1、光滑方式改造的進程
1.1毛氈密封改為單層骨架油封
原軸承箱密封是用毛氈密封,表示如圖2。走漏十分嚴重,每臺泵耗油量約為300kg/a,形成大量機油糜費,空中上油污厚厚一層。更多常識,請登陸上海萬經泵業,(隔膜泵//wcdcslm.com)
為了改動這種漏油情況,改毛氈密封為骨架密封,辦法如下:
①對軸承箱的內外端蓋停止加工,車出一個Φ65mm,深12mm的圓孔,合適放一個規格為45mm×60mm×12mm的骨架油封。
②將毛氈取掉,把骨架油封用錘子悄悄打進去,并正確裝置。詳細表示如圖3。
經過改造后,設備運轉正常,振動位移為0.04mm左右,軸承外測溫度為50℃左右,每臺泵年耗費機油僅需50kg左右。堅持了泵房清潔衛生,根絕了由于缺油形成軸承、軸損壞事故的發作,使設備運轉完好。
1.2單層骨架油封改為雙層骨架油封
為了使走漏量愈加減少,依據軸承箱端蓋的構造狀況,又提出了改造計劃,把軸承箱端蓋內孔加工為Φ65mm通孔。將單層骨架油封改為雙層骨架油封,更多常識,請登陸上海萬經泵業,(隔膜泵//wcdcslm.com)
試運轉標明,這種辦法對避免漏油在短期內是十分有效的。但連續運轉6個月以后,由于骨架油封磨損又會增大走漏量。
2、骨架油封的缺陷
將毛氈油封改為骨架油封,運用了4a,固然效果較好,但是也有明顯的缺陷。更多常識,請登陸上海萬經泵業,(隔膜泵//wcdcslm.com)
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